針對污泥泥質(zhì)檢測分析,發(fā)現(xiàn)結(jié)垢堵塞并非階段性問題。面對此嚴(yán)重事態(tài),通過查閱資料,考察部分煙氣處置單位,但收效甚微。在無可借鑒運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)、調(diào)控措施的基礎(chǔ)上,我廠只有通過自身力量分別從工藝、設(shè)備方面進(jìn)行探索解決。
工藝調(diào)控上:我廠首先從氧化風(fēng)量及底部排污這兩方面逐步進(jìn)行實(shí)驗(yàn)調(diào)控。氧化風(fēng)主要為漿液系統(tǒng)提供溶解氧,使?jié){液中生成的亞硫酸根及亞硫酸氫根離子化合物氧化成硫酸根,同時也使系統(tǒng)中產(chǎn)生的亞硫酸鈣沉淀氧化成硫酸鈣。通過分析:亞硫酸鈣沉淀溶解度很低,沉淀黏性較強(qiáng),通過氧化成硫酸鈣溶解度相對更大,沉淀顆粒較大,更易沉積隨排污排出?;谏鲜鲈蛭覐S對進(jìn)入系統(tǒng)中的氧化風(fēng)量調(diào)整做實(shí)驗(yàn)研究,通過階段性調(diào)控總結(jié)發(fā)現(xiàn)氧化風(fēng)量大小對系統(tǒng)結(jié)垢堵塞影響效果不明顯。原因是:一方面是進(jìn)入濕法漿液系統(tǒng)中的氧化風(fēng)管較小,導(dǎo)致進(jìn)入系統(tǒng)中的氧化風(fēng)量大小變化不明顯,另一方面在漿液系統(tǒng)中沉淀轉(zhuǎn)化效率不高。
通過對濕法塔內(nèi)部檢修發(fā)現(xiàn),濕法塔底部堆積較多沉淀物質(zhì),沉積物通過循環(huán)泵的流動進(jìn)入到噴淋系統(tǒng)噴嘴及附屬管道部位,隨著沉淀物的附著,在高溫等一定條件下生成堅硬難溶的結(jié)晶水合物從而導(dǎo)致系統(tǒng)結(jié)垢堵塞?;谏鲜鲈驕p少系統(tǒng)中沉淀物質(zhì)的量才能從根本上緩解系統(tǒng)的結(jié)垢堵塞情況。在此情況下我廠通過調(diào)整濕法塔底部排污量的方式,使產(chǎn)生的沉淀物質(zhì)通過濕法塔底部排出漿液系統(tǒng),從而減少系統(tǒng)中沉淀物的量,同時起到調(diào)控漿液中物質(zhì)濃度作用,使其中的物質(zhì)不至于達(dá)到飽和濃度而析出。
設(shè)備改進(jìn)上:在工藝調(diào)控的基礎(chǔ)下,不斷對設(shè)備檢修進(jìn)行方式方法的優(yōu)化。前期除垢需要搭設(shè)架子,工程量大、時間長,通過對檢修設(shè)備進(jìn)行改進(jìn)提高檢修效率,節(jié)約檢修時間。同時在濕法內(nèi)部增加U行管和上部采用軟連接的方式,減少進(jìn)入噴嘴及軟連接處的沉淀量,從而結(jié)垢的風(fēng)險。